风机变频改造案例
风机是目前工业现场中应用较多的设备,电机功率较大。在我国电能最大的用户是电机,约占总耗的50%。其中风机能耗占全部能耗比重较高,传统风机的风量调节是依靠风门来调节,当风量需要增加时,风门的开度增加。该种调节方式简单易行,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门上为代价的。在通常设计中,用户配用电机的容量都要比实际高出很多,进一步造成能量的浪费。
风机变频改造案例

风机是目前工业现场中应用较多的设备,电机功率较大。在我国电能最大的用户是电机,约占总耗的50%。其中风机能耗占全部能耗比重较高,传统风机的风量调节是依靠风门来调节,当风量需要增加时,风门的开度增加。该种调节方式简单易行,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门上为代价的。在通常设计中,用户配用电机的容量都要比实际高出很多,进一步造成能量的浪费。

实践证明在风机的系统中接入变频系统,利用变频技术改变电机转速来调节风量和压力的变化,取代风门的控制,能取得明显的节能效果。

1.节能原理

根据流体力学理论,电机轴功率P和风量Q、压力H之间的关系为:
P=K*H*Q/η
其中K为常数;
η为效率。
它们与转速N之间的关系为:
(1)

(2)
(3)

如果所需风量减少20%,则相应电机转速降低20%,实际转速为80%,则节能达1-51%=49%。

变频器在铜陵有色金属集团某矿200KW风机变频改造为例

2.接线原理

3.参数设置

功能码

设定值

功能说明

P0.00

0

无速度传感器矢量控制1

P0.07

8

键盘模拟电位器

P0.08

1

端子AI1

P0.10

5

A与B端子切换

P1.00

1

先制动在启动

P1.03

25%

启动直流制动电流

P1.04

15S

启动直流制动时间

P1.08

1

自由停车

P2.01

200

电机功率

P2.03

1473

电机额定转速

P2.04

380

电机额定电压

P2.05

477

电机额定电流

P2.06

100

电机空载电流

P5.01

8

频率源切换

P5.02

1

正转运行

P5.03

2

反转运行

P5.04

7

RST复位

P5.05

9

运行命令切换至端子


4.小结

系统变频改造后,运行频率为45Hz,节能为28%左右,节电效果显著。

采用变频器启停,可减少起动时对机械部件所造成的冲击,增强系统可靠性,延长电机使用寿命。


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